今年以來,粵海集團屬下的中粵馬口鐵圍繞“調整鞏固”基本策略,按照科學發展的總體要求組織實施了馬口鐵廠2#生產線高頻感應軟熔改造等10項科研技改項目,總投資達1,106萬元。通過技改提高產品質量和降低生產成本,為在市場競爭中贏得主動奠定了扎實的基礎。
在各項技改項目中,馬口鐵廠2#生產線高頻感應軟熔技改項目以“高頻率、高標準、高檔次、見效快”的特點,于5月15日投入使用后發揮了積極的作用,截至目前共節約用錫2.2噸,帶鋼板面質量有了明顯改善。
馬口鐵廠鍍錫薄鋼板長期以來受純電阻軟熔特點的影響,板面產生木紋及表面光澤度較差等問題一直困擾產品質量的提升。為改善帶鋼板面質量和帶鋼表面光澤度,該司一方面從源頭進行治理,與原材料供應商韓國浦項進行多次協商,將原材料供應全部改為RX面材材質;另一方面通過增加鍍錫量來消除木紋,從一定程度上控制了木紋質量缺陷。但木紋問題仍沒有徹底消除,同時也增加了生產成本,與公司倡導的“上質量、降成本”的策略大相徑庭。為了解決這一難題,該司通過調研和了解國內同行的經驗,認為通過在生產線增加高頻感應軟熔設備可消除木紋,改善帶鋼板面質量。即把高頻電流接到一個或幾個由銅管制成的矩形線圈中去,當帶鋼從矩形線圈中通過時,在帶鋼中產生渦流使帶鋼加熱到錫熔點以上。
今年1月初,該司以科協為平臺,組織電氣學組、涂鍍學組進行了可行性技術論證,隨后對國內同行高頻軟熔使用現場進行觀摩和效果確認。一切就緒后該項目技改步伐快馬加鞭,公司通過公開招標選定了上海艾多維公司生產的高頻設備。5月4日高頻軟熔設備與設備安裝人員來到馬口鐵廠開始安裝工作,5月13日高頻軟熔設備達到正常運轉條件。經過高頻電阻聯合軟熔的板面涇渭分明,在燈光的照射下猶如一面鏡子一樣光亮,高頻的效果立竿見影。但檢驗出來后發現合金層在0.9-1.2g/m2之間波動(標準為0.8g/m2),大大超過了標準范圍。調試人員試圖將軟熔點調低,確保合金層得到合理控制,但板面卻又出現了軟熔不良的橢圓形水暈圈。為此,設備廠家調試人員及馬口鐵廠相關人員立即召開協調會,分析導致合金層偏高的原因,通過共同會診確定了下調高頻軟熔箱體,改變高頻軟熔感應線圈位置的方案。經過一系列參數的收集、磨合,整合出相應操作指引,到5月15日,高頻軟熔按照既定設計要求,正常發揮了應有作用,生產出了一張張無木紋、光澤度良好的鍍錫板。
馬口鐵廠2#生產線高頻軟熔技改總投入153萬元,主要采用新日鐵技術,關鍵材料采用半導體材料,相比電子管系列具有節能、使用壽命長等特點。高頻軟熔技改項目的投入使用,使木紋缺陷完全消除,一改長期以來靠加錫高達3.8g/m2來消除木紋的現象,鍍錫量恢復到正常2.8g/m2的標準水平,大大降低了錫耗。鍍錫板外觀質量,特別是25#鍍錫板表面光澤度有了質的飛躍,可與寶鋼、中粵浦項鍍錫板媲美。
目前,該司針對馬口鐵廠2#生產線高頻感應軟熔取得的經驗,準備在1#生產線也開展高頻軟熔技改,通過技術改造提高產品量,降低生產成本。
來源:粵海投資控股